今
奋斗者的故事
仍将继续……
世上无难事
只要肯攀登
对AP1000的ADS-4进行打磨
无异于像在人体主动脉上动手术
下面
我们就来听听
首堆建设者们的故事
我叫胡国峰,来自国核工程,在三门工作四年了。下面我给大家讲讲给AP1000“主动脉”做微创手术的故事。
AP1000世界首堆位于浙江三门,由工程公司总承包。它采用世界第三代核电技术,设计简化,运行、维护方便,更重要的是安全。大家一定听说过日本福岛核事故,如果类似事故发生,我们的电站能在72小时内自动应对,无需操纵员人工干预。目前三门1号机组已完成了所有工作,箭在弦上、只等装料。
当然,首堆建设也遇到了不少挑战,今天就给大家讲讲我亲身经历、刻骨铭心的一件事儿,就是ADS-4打磨的故事。
通俗点讲,就是输送核能主管道上的一个重要三通,相当于人体内的主动脉,今年三门1号机组热试中,ADS-4管道出现了声波振动,振动值达到了验收值的近十倍,要解决此问题,经西屋专家设计和试验研究,需要对ADS-4三通后缘侧进行打磨,打磨成一个弧形缓冲的转弯。
当时系统和厂房已经移交业主了,要在里面动工,无异于像在人体主动脉上动手术,真是牵一发动全身,不能有半点差错。主管道空间狭窄,只有90公分左右,去除壁厚,只有80多公分,只够一个人勉强钻进去。更为困难的是,在主管道里打磨,没有行业先例,没有规范、文献。然而,困难从来就不能阻止首堆建设者前进的步伐。
很快,我们现场组建了ADS-4打磨攻坚团队,团队由中方和外方专家组成。我们决定群策群力,争分夺秒,尽快攻下这座城堡。
设计组联合外方专家,面对这类问题没有任何参考借鉴的情况下,利用方案数据,建模制图,将一系列较为抽象的技术数据、标准和图纸,转化为更加直观和可测量的3D模型。
通过3D模型计算,我们需要把奥氏体不锈钢材质的ADS-4管道打磨下来接近5公斤,4993克,这么多量不能仅靠人力打磨完成,我们的方案是机械打磨为主,手工打磨收尾为辅。。
世上无难事,只要肯攀登,研发组成员日夜兼程,通过解决设备在主管道内动刀的难度、打磨设备的运行轨迹和最小壁厚控制要求等问题,几经周折、反复模拟讨论,通过三次革新,终于和供应商一起研发出较为先进的专用打磨设备,得到了外方专家的高度认可。
设备准备好后,在正式打磨前,就是要对工人师傅进行模拟打磨培训,模拟打磨21天,在1:1的模拟件上进行,主要是培养工人师傅熟悉打磨环境、打磨工具,提高打磨技能,确保正式打磨时,不出现任何问题和差错。
ADS-4正式打磨已是四五月份,此时的三门已经很潮热了。管道内空间狭窄,闷热潮湿,打磨工人师傅穿着白色连体服钻进去以后,蜷缩着身子,仰着头、挺着腰,就这么举着胳膊打磨。
这个动作要持续一个小时左右,累到手使不上劲的时候,也只能临时靠一下小椅子,暂停一两分钟,一次打磨下来,胳膊都僵硬了,一个小时左右换一个人。
打磨间隙或者更换打磨片时,管理人员要快速爬入管道,检查质量、提醒安全注意事项。人在进管道前精神、清爽,呆一个小时出来时,连体服全都湿了,人也很疲惫。尤其赶上上夜班的时候,到凌晨两三点钟是最难熬的,但是还有人在干活,要盯紧,要盯住安全。当然最困难的还是PCI外方专家钻入管道内的验收,但为了确保质量,他们和我们一样,每天钻进、钻出好几次,来指导和监督整个打磨工作。
ADS-4打磨是装料前的最后一项关键工作,在保证安全、质量的前提下,我们还要保证进度。高标准,严要求,我们的团队就是在这种精神紧绷、身体消耗巨大的情况下,每天打磨100多克,硬是坚持了36天,硬是拿出铁杵磨成针的精神,愚公移山,终于将4993克这座“大山”胜利移走了。
事后,我问小戴,是什么样的精神,使你驻守在现场。小戴憨厚的摸摸头,说道 “就是责任吧,当时选择留在现场没回去,我也很煎熬,但在攻坚的关键时刻,我不能掉链子啊。”他没有华丽的语言,也没有太多的想法,有的只是首堆建设者的使命和责任。
同样身为准爸爸的陈江华、刘源,也选择在攻坚时刻坚守在现场。他们说道 “参加了很多次攻坚,太难了,大家都付出了很多。但促使我们坚持走下来的,是参加首堆建设的自豪感、使命感,还有解决问题后的成就感。”
十年磨一剑
首堆培养了一批精锐之师,形成了一套管理程序、运行平台和来之不易的经验总结,为后续和示范项目高标准开工,提供了有力的保障。而我们也不会停止前进的步伐,我们将持续奋斗,发扬首堆精神,为实现集团公司“弯道超车”而努力奋斗!
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