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【犇程有我】攻坚克难 湘电股份电机事业部风力发电机车间掀起生产高潮

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-07-22   来源:湘电集团   作者:风电之家   浏览次数:1383
核心提示:【犇程有我】攻坚克难 湘电股份电机事业部风力发电机车间掀起生产高潮

一季度,湘电股份电机事业部风力发电机车间要完成70台常规电机和公司重点产品 6.45MW风力发电机试制等生产任务,车间多措并举,充分调动全员积极性,攻关破难,掀起了冲刺首季“开门红”的生产高潮。

 3 月,车间常规风力发电机的生产有2.5MW、3.2MW、4MW,机型多、时间紧,电机定子成套成为车间生产中的“瓶颈”工序。为此,车间生产组科学统筹,合理安排电机材料进场时间,并实行生产日计划 “点与点对接”,有效地保证电机定子的及时成套。

为确保6.45MW风力发电机的试制进度,嵌线班提前对该电机定子模块生产的工艺路线进行布局、试验工装模具,班长文艺带领生产骨干利用2MW浸漆底模提高试制效率,通过合理计算定子模块摆放位置,使电机定子模块一次浸漆数量提升30%,为产品试制节约了宝贵的时间。


作为6.45MW风力发电机试制“先锋”的金工班,在顺利完成电机定子金加工任务后,由技术骨干章阳带队,班员分成“白加黑”连轴转,争分夺秒地对电机转子的金加工进行现场攻关。由于新产品尺寸过大,无法直接上机床钻孔加工,队员们采用了多台磁力钻同步加工的方法。在加工过程中,章阳发现用于转子支架加工的模具止口与工件相互干涉,导致加工前出现“过定位”现象,他通过与现场技术人员沟通与验证,对工装模具进行测量、更改,攻克了此项难题,极大地节约了生产成本。

 目前,6.45MW风力发电机试制及常规电机生产工作正有序推进。



编辑 龚   锦

供稿 崔   彬

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